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肉類加工廢水處理工藝
1 工程概況
山西某肉類加工廠主營畜禽屠宰加工和熟肉生產(chǎn)加工業(yè)務,廢水主要來自豬、雞、鴨等畜禽屠宰車間、分割肉加工車間、肉制品加工車間和圈舍等。廢水中主要含有血液、油脂、碎肉、畜毛和糞便等污染物,屬高濃度有機廢水。該廢水呈褐紅色,具有較濃的腥臭味。廢水排放量為2 000 m3/d。設計出水水質(zhì)要求同時達到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB 13457—92) 的一級排放標準及《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996) 的一級排放標準,處理難度較大。
設計進、出水水質(zhì)見表1。
2 工藝設計及主要構(gòu)筑物
廢水處理工藝流程見圖1。
圖1 廢水處理工藝流程
Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process
首先通過隔油沉淀池來收集、清除廢水中的油脂,這樣不僅可以降低進水負荷,確保達標排放,還可以產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益。鑒于屠宰車間水質(zhì)水量變化大,為保證生物處理設施進水水質(zhì)水量均衡,設置了均衡調(diào)節(jié)池,采用預曝氣使廢水中微小顆粒物質(zhì)相互碰撞、粘結(jié),產(chǎn)生絮凝作用,有利于沉淀分離,同時可將廢水中H2 S等有害氣體吹脫。氣浮法能有效地去除廢水中呈乳化狀態(tài)的油,同時去除由油類物質(zhì)引起的COD。采用計量泵投加PAC 與PAM,以提高氣浮效果。為提高廢水的BOD5/COD值而設置了水解酸化池,其作用在于使結(jié)構(gòu)復雜的不溶性或溶解性的高分子有機物經(jīng)過水解和產(chǎn)酸,轉(zhuǎn)化為簡單的低分子有機物,改善廢水的可生化性,并提高生化系統(tǒng)的耐沖擊負荷能力。
生化系統(tǒng)采用A2/O + MBR 組合工藝。A2/O工藝去除氨氮的效果已經(jīng)得到廣泛認可,具有去除率高、運行穩(wěn)定、成本低的特點。MBR 集膜的高效分離和生物降解于一體,是將污水生物處理技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合的新型污水處理工藝。采用膜組件代替?zhèn)鹘y(tǒng)活性污泥工藝中的二沉池,可進行高效固液分離,克服了傳統(tǒng)工藝中出水水質(zhì)欠穩(wěn)定、污泥易膨脹等不足。生物反應器內(nèi)保持較高的污泥濃度,硝化能力強,污染物去除率高,部分混合液回流至缺氧池進行反硝化去除氨氮。MBR 池出水進入消毒池進行消毒后,可達標排放。
主要構(gòu)筑物尺寸及設計參數(shù)見表2。
表2 主要構(gòu)筑物及設計參數(shù)
Tab.2 Sizes and design parameters of structures
3 運行效果及分析
3. 1 運行過程分析
①水解酸化
水解酸化單元采用缺氧狀態(tài)運行,溶解氧(DO)控制在0.2 ~ 0.5 mg/L。池內(nèi)設有高效組合填料。
監(jiān)測結(jié)果表明,水力停留時間過長會使出水VFA 濃度升高,對后續(xù)處理不利,而且酸化時間>9 h 時,水解速度開始變緩。因此,從經(jīng)濟性考慮,水解酸化過程中水力停留時間宜控制在9 h 內(nèi); 另外,適當增加污泥濃度有助于COD 的去除,但污泥濃度不能太高,最佳MLSS 以6.5 g/L為宜。
②厭氧池
為強化傳質(zhì)效果,采用攪拌方式。由于污泥量大,沼氣上升產(chǎn)生的推動力不足,而利用水泵打回流的方式攪拌容易吸入空氣,造成DO 值升高,破壞厭氧微生物的生存環(huán)境,所以在池內(nèi)設置潛水攪拌機。
控制池內(nèi)氧化還原電位(ORP) 值<-250 mV。
③缺氧池
缺氧池內(nèi)設軟性組合填料,安裝間距為150 mm× 150 mm,填料支架為槽鋼,采用螺紋鋼制作,安裝高度距底部1.2 m,上部距液面0.3 m。池內(nèi)設潛水攪拌機。由于MBR 池內(nèi)混合液回流帶來硝態(tài)氮,需控制池內(nèi)ORP 值<-100 mV。
④ MBR 池
MBR 工藝采用平板膜組件。膜組件在蠕動泵抽吸作用下間歇出水,膜單元的曝氣裝置置于膜片下方。MBR 池內(nèi)安裝穿孔曝氣管,采用鼓風機曝氣,設置變頻器實現(xiàn)曝氣量的實時調(diào)整。平板膜組件在安裝過程中將加藥管路與抽吸管連接,定期進行在線藥洗即可滿足正常使用的要求。另外,間歇式抽停方式可有效減緩膜污染,由PLC 自動控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)。當抽停時間分別為12、4 min 時,系統(tǒng)能保持膜過濾性能的穩(wěn)定。
3. 2 運行效果
調(diào)試運行結(jié)束后,出水水質(zhì)基本穩(wěn)定,各項污染物指標均達到排放標準,具體處理效果見表3 (連續(xù)5 d 監(jiān)測結(jié)果平均值) 。
表3 各單元的處理效果(5 d 平均值)
Tab.3 Treatment effects of each unit (5 day average) mg·L-1
由表3 可見,總排污口平均出水COD、BOD5、SS、氨氮、動植物油分別低于30、10、20、5、10 mg/L,優(yōu)于設計指標,同時達到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB 13457—92) 一級標準及《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996) 一級標準。
4 經(jīng)濟分析
本工程總投資為678.46 萬元,其中設備費用為479.98 萬元,土建費用為110.75 萬元,其他費用(設計、安裝、調(diào)試等) 為87.73 萬元。工程總裝機功率為255.18 kW,總運行功率為145.3 kW。電價按0.6 元/(kW·h) 計,則電費為1.02 元/m3 ; 人員編制為6 人,平均工資為2 000 元/(月·人),則人工費為0.2 元/m3。藥劑費(PAC、PAM、消毒劑等)約為0.62 元/m3。運行費用合計1.84 元/m3 (不含設備折舊) 。
本工程運行后,出水水質(zhì)良好且穩(wěn)定,可以直接回用。工程運行后每年COD 減排量約2 467 t,BOD5減排量約1 237 t,SS 減排量約1 235 t,氨氮減排量約76 t,動植物油減排量約69 t,大大減輕了水體污染,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實保障。
5 結(jié)論
采用水解酸化-A2/O-MBR 工藝處理肉類加工廢水,處理規(guī)模為2 000 m3/d。工程運行結(jié)果表明,該工藝處理效率高,最終出水COD、BOD5、SS、氨氮、動植物油分別低于30、10、20、5、10 mg/L,同時達到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB13457—92) 一級標準和《污水綜合排放標準》(GB8978—1996) 一級標準,處理后的水質(zhì)良好且穩(wěn)定,可以直接回用。該工藝自動化程度高,操作簡單,管理方便,并適合在北方地區(qū)的冬季正常運行。
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